Voo TAM 402
Voo TAM 402 | |
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PT-MRK, a aeronave envolvida no acidente, em 1995 | |
Sumário | |
Data | 31 de outubro de 1996 (28 anos) |
Causa | Falha no reversor de empuxo, devido a manutenção precária |
Local | Jabaquara, São Paulo, Brasil |
Coordenadas | |
Origem | Aeroporto Hugo Cantergiani, Caxias do Sul |
Escala | Aeroporto Internacional Afonso Pena, Curitiba Aeroporto de Congonhas, São Paulo Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro |
Destino | Aeroporto Internacional dos Guararapes, Recife |
Passageiros | 90 |
Tripulantes | 6 |
Mortos | 99 (Todos os passageiros mais três em solo) |
Feridos | nenhum |
Sobreviventes | nenhum |
Aeronave | |
Modelo | Fokker 100 |
Operador | TAM Linhas Aéreas |
Prefixo | PT-MRK |
Primeiro voo | 1993 |
O voo TAM 402 (ICAO: TAM 402) foi uma rota comercial doméstica do Brasil, operada pela TAM Linhas Aéreas, utilizando uma aeronave modelo Fokker 100 e que partia do Aeroporto de Caxias do Sul com destino ao Aeroporto Internacional do Recife, com escalas no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Em 31 de outubro de 1996, enquanto decolava de São Paulo, o reversor de empuxo de um dos motores foi acionado, fazendo com que a aeronave perdesse velocidade e sustentação, caindo na Rua Luís Orsini de Castro, no Jabaquara, Zona Sul da capital paulista.[1] Todos os 96 passageiros e tripulantes a bordo do Fokker 100 mais três pessoas em solo morreram. É o acidente aéreo com mais mortes envolvendo um avião Fokker 100.
O acidente, investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão filiado à Força Aérea Brasileira, teve seu relatório final divulgado em dezembro de 1997, apontando como causa principal do acidente o acionamento do reversor de empuxo durante a decolagem, devido a manutenção inadequada aplicada pela empresa, o que causou a perda de sustentação e a queda.[2]
Antecedentes
[editar | editar código-fonte]Reversor de empuxo
[editar | editar código-fonte]O reversor de empuxo é um dispositivo instalado na saída de ar das aeronaves que, durante o pouso, é aberto e produz uma força de empuxo contrária ao sentido da aeronave, reduzindo a velocidade e auxiliando os freios na parada do avião.[3] Como, ao ser acionado, redireciona o fluxo de ar para a frente, não pode ser aberto em voo.[4] Existem casos de acidentes em que o reversor foi acionado em voo, como o Voo Lauda Air 004, em maio de 1991, um Boeing 767 que caiu após o reversor abrir em voo; por consequência, o avião guinou para a esquerda, girou sobre seu próprio eixo e iniciou um mergulho em parafuso.[5] Durante o mergulho, a aeronave ultrapassou a velocidade de Mach 1 e se desfragmentou no ar, e todas as 223 pessoas a bordo morreram.[6] Após investigações, uma série de mudanças tornou-se obrigatória em todos os aviões de passageiros em operação no mundo, para evitar que o evento se repetisse.[6]
Aeronave e tripulação
[editar | editar código-fonte]A aeronave envolvida no acidente era um Fokker 100, número de série 11440, registrada no Brasil como PT-MRK, equipada com dois motores Rolls-Royce RB.183 Tay, fabricada em agosto de 1993 e que entrou em serviço um mês depois pela TAM. Em abril de 1995, a aeronave tinha acumulado oito mil horas de voo e mais de 3,5 mil ciclos (pousos e decolagens somados).[7]
A tripulação era formada pelo comandante José Antônio Moreno, 35 anos de idade e mais de nove mil horas de voo (três mil horas no Fokker 100) e do copiloto Ricardo Luís Gomes Martins, 28 anos de idade e quatro mil horas de voo (160 horas no Fokker 100), além de cinco comissários de voo.[8][9]
A aeronave completaria a terceira etapa do voo, a Ponte Aérea Rio-São Paulo, vindo de Caxias do Sul, com escala no Aeroporto Internacional de Curitiba, onde decolou novamente às 6h30 (UTC-2), pousando em São Paulo às 7h30 (UTC-2).[10] Durante estas etapas do voo, os pilotos perceberam um problema de falta de sincronização entre a potência dos motores, porém não deram a devida importância ao fato, já que isso poderia ser controlado manualmente, sem o uso do autothrottle,[10]porém o problema estava no mecanismo que impede a abertura do reversor de empuxo em voo, que estava frouxo no motor direito.[10]
Acidente
[editar | editar código-fonte]Embarque e decolagem
[editar | editar código-fonte]Inicialmente, estava previsto que esse avião faria o voo até Brasília, porém, por questões logísticas, o setor operacional da companhia decidiu que o avião faria o voo até o Rio de Janeiro.[11] A tripulação do voo anterior informou aos pilotos que o autothrottle apresentou problemas durante aquele voo.[12] Como era tradição para a companhia na época, o comandante do voo recebia os passageiros na porta da aeronave, com um tapete vermelho estendido, e voltava a cabine de pilotagem somente após todos os passageiros embarcarem.[13] Às 8h12 (UTC-2), informou à torre que estava pronto para taxiar. Fazendo as revisões antes da decolagem, os pilotos não encontraram nada de anormal em relação aos instrumentos.[14] O comandante conduziu a aeronave até a extremidade norte do platô, na cabeceira da pista 17R.[14] Enquanto taxiava para a pista, soou na cabine um alarme, indicando alguma anormalidade. Os pilotos deduziram que o alarme seria referente ao autothrottle, que estava desativado.[15] Porém, o alarme foi causado pelos problemas no reversor.[15] Após chegar à cabeceira, o comandante alinhou o avião na pista e avançou as manetes dos motores.[16]
Abertura do reversor e queda
[editar | editar código-fonte]Enquanto o avião percorria a pista para decolagem, soou na cabine de pilotagem um alarme, mas foi ignorado pelos pilotos, pois novamente associaram ao problema do autothrottle.[17] Logo após, dois alarmes passaram a soar, enquanto a velocidade da aeronave aproximava-se de oitenta nós (150 km/h).[17] Ao atingir 131 nós (242 km/h), a aeronave decolou e, pela primeira vez, as conchas do reversor do motor número dois se abriram pela força da gravidade, já que não estavam travadas.[18] Neste momento, o manete referente ao motor recuou violentamente para a posição "idle" (marcha lenta), devido ao feedback cable, um sistema de segurança quando o reversor abre no ar.[19] Com apenas o motor da esquerda impulsionando a aeronave para a frente, o nariz do avião correu para o lado contrário, seguido de uma forte vibração em toda a aeronave.[19] Apesar dos esforços, o avião continuou virando para a direita, porém continuava subindo.[20] Como o reversor estava em trânsito, as conchas voltaram a se fechar, afrouxando o feedback cable, o que permitiu que os pilotos avançassem as manetes para potência máxima, voltando a ter um ângulo de subida normal.[20]
Porém, após seis segundos, as conchas do reversor direito voltaram a se abrir, com o feedback cable recuando as manetes novamente, e a velocidade do avião caiu para 126 nós (233 km/h).[20] Os pilotos, além de manter o motor esquerdo com uma potência abaixo da recomendada, esqueceram de recolher o trem de pouso, o que daria mais sustentação ao avião.[21] Quatro segundos após, a concha do reversor fechou, mas apenas dois segundos depois, ela abriu novamente.[21] Neste momento, quando as manetes voltaram para a posição "idle", o copiloto forçou para que elas voltassem à posição normal de voo, porém, com esta força aplicada, o feedback cable rompeu-se, deixando as conchas do reversor abertas.[22] Com o motor esquerdo impulsionando o avião para a frente a toda potência, enquanto o direito impulsionava para trás também a toda potência, o avião perdeu sua sustentação a uma altura de apenas 129 pés (40 metros) e passou a sofrer trepidação, com a asa direita a apontar para o solo.[22] O Fokker 100 então colidiu em um conjunto de casas da Rua Luís Orsini de Castro, no Jardim Oriental, Jabaquara, matando todas as 96 pessoas a bordo e três pessoas em solo.[23] Entre o momento em que decolou de Congonhas até o momento em que se acidentou, o avião passou somente 24 segundos no ar.[24]
Linha do tempo
[editar | editar código-fonte]Hora | Evento | |
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UTC | UTC−2 | |
08h30 | 06h30 | Decolagem do Aeroporto Internacional de Curitiba.[10] |
09h30 | 07h30 | Pouso no Aeroporto de Congonhas.[10] |
10h12min16 | 08h12min16 | Os pilotos informam estar prontos para taxiar.[15] |
10h17min53 | 08h17min53 | Primeiro alarme soa na cabine.[25] |
10h24min47 | 08h24min47 | Torre de controle autoriza a decolagem.[26] |
10h26min21 | 08h26min21 | Início da corrida de decolagem na pista.[16] |
10h26min57 | 08h26min57 | Aeronave decola da pista e, pela primeira vez, as conchas do reversor se abrem.[27] |
10h27min00 | 08h27min00 | A concha do reversor fecha-se.[20] |
10h27min02 | 08h27min02 | Pela segunda vez, a concha do reversor abre-se.[20] |
10h27min06 | 08h27min06 | Novamente, a concha do reversor fecha-se.[21] |
10h27min10 | 08h27min10 | Pela terceira e última vez, a concha do reversor abre-se, porém, desta vez, o feedback cable se rompe, a concha fica permanentemente aberta e o avião inicia a queda.[23] |
10h27min21 | 08h27min21 | O avião colide contra um conjunto de casas na Rua Luís Orsini de Castro.[24] |
Resgate
[editar | editar código-fonte]Um dos trens de pouso se desprendeu do avião acidentado e entrou pela janela de uma casa; duas pessoas que estavam naquele cômodo haviam saído menos de trinta segundos antes.[28] Logo após o acidente começaram a chegar ambulâncias, viaturas policiais e carros do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.[28] As primeiras informações divulgadas pela Rede Globo davam conta de que o avião iria para Brasília, e não para o Rio de Janeiro, embora salientasse que o destino do avião ainda não havia sido confirmado pela companhia.[29] Logo após, a informação foi corrigida pela companhia. Caminhões-baú do serviço de cargas da TAM foram usados para levar os corpos para o Instituto Médico Legal. Enquanto isso, funcionários da companhia começaram a entrar em contato com as famílias dos passageiros e tripulantes.[30] Até o início da tarde do dia do acidente, cinquenta corpos haviam sido reconhecidos, com o auxílio dos parentes, e o restante até o dia 4 de novembro.[30] A última vítima faleceu quase um mês depois do fato, com três quartos da superfície do corpo queimados pelas chamas do avião.[31]
Investigação
[editar | editar código-fonte]O Fokker 100 era equipado com um sistema indicador do reverso aberto e das providências que deveriam ser tomadas.[23] Porém, esse dispositivo ficava inibido a partir da velocidade de oitenta nós, alcançada na corrida de decolagem, só retomando sua função após o jato ultrapassar mil pés de altitude, o que ainda não acontecera. Isto era baseado numa filosofia da aviação moderna, segundo a qual os pilotos não devem adotar nenhum procedimento entre essas duas marcações, quando os aviões decidem sozinhos o que fazer.[23] A filosofia tinha sua lógica, no caso específico deste acidente, pois se os pilotos não ficassem duelando com os manetes e o trem de pouso e os flaps fossem recolhidos, mesmo que o motor número dois permanecesse em "idle" (marcha lenta), o motor número um forneceria energia necessária para que o avião subisse a uma altitude segura, desse a volta no aeroporto e fizesse um pouso de emergência.[23]
Entre as conclusões apresentadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram citados no relatório final: o fato de que, após o pouso em São Paulo, conforme os dados do gravador de dados de voo, o reversor do motor número dois permaneceu em trânsito, não ficando travado; as duas tripulações (do voo anterior e do acidente) nada reportaram com relação a esse sistema, fatos que caracterizam a falta de indicação da real condição do reverso no painel de instrumentos; e a investigação constatou ter ocorrido uma abertura inadvertida do reversor do motor direito quando a aeronave decolou.[32] Como fatores contribuintes, foram citados os fatores humanos, no aspecto psicológico, falta de informação (instruções escritas e práticas) contribuiu para o não reconhecimento da anormalidade durante o seu desenrolar, a inusitada ocorrência do rápido recuo da manete, numa fase particularmente difícil da operação, a não ocorrência dos avisos discriminadores da falha, e a falta de conhecimento e treinamento específico dessa anormalidade provocaram a surpresa e o desvio de atenção dos tripulantes.[32] No fator material foi citada a deficiência do projeto da aeronave, no fator operacional foi citada a pouca experiência do copiloto neste modelo de aeronave, aplicação de comando errada, já que nas três vezes em que as manetes foram recuadas automaticamente, elas foram empurradas novamente para a frente, e a falta de interpretação das informações, pois enquanto o problema era nos reversores os pilotos deduziram que era no autothrottle.[2]
Recomendações
[editar | editar código-fonte]Foram emitidas recomendações para os órgãos homologadores primários, melhorando a qualidade das análises de todos os boletins, para a divisão de homologação estudar uma proposta de instalar uma câmera na cabine de pilotagem, à Fokker para modificar o sistema elétrico do sistema de reverso, de forma a satisfazer os requisitos de aeronavegabilidade e rever o feedback cable, e à TAM para alterar o livro de bordo, objetivando melhorar os registros das panes, desenvolver um programa com o objetivo de listar todas as situações de falhas básicas, dar maior ênfase aos treinamentos realizados nos simuladores com relação à abertura do reverso nas diversas fases do voo e enfatizar a importância da não tomada de ação abaixo dos quatrocentos pés.[32]
Ver também
[editar | editar código-fonte]- ↑ «Acidente com Fokker 100 da TAM em São Paulo completa 20 anos». G1. 31 de outubro de 2016. Consultado em 26 de julho de 2017. Cópia arquivada em 15 de dezembro de 2016
- ↑ a b «Leia abaixo a síntese do relatório da Aeronáutica sobre a queda do voo 402». Folha de S. Paulo. 12 de dezembro de 1997. Consultado em 26 de julho de 2017. Cópia arquivada em 26 de julho de 2017
- ↑ «Reversor de empuxo». Agência Nacional de Aviação Civil. Consultado em 26 de julho de 2017. Cópia arquivada em 26 de julho de 2017
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 20.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 24.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 25.
- ↑ «PT-MRK TAM Linhas Aéreas Fokker F100». Plane Spotters. Consultado em 26 de julho de 2017. Cópia arquivada em 26 de julho de 2017
- ↑ «Pilotos - TAM 402». Folha de S. Paulo. Consultado em 26 de julho de 2017. Cópia arquivada em 26 de julho de 2017
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 14.
- ↑ a b c d e Sant'Anna 2011, p. 41.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 45.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 46.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 47.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 49.
- ↑ a b c Sant'Anna 2011, p. 50.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 53.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 54.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 56.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 57.
- ↑ a b c d e Sant'Anna 2011, p. 58.
- ↑ a b c Sant'Anna 2011, p. 59.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 61.
- ↑ a b c d e Sant'Anna 2011, p. 60.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 62.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 51.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 52.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 55.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 65.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 67.
- ↑ a b Sant'Anna 2011, p. 77.
- ↑ Sant'Anna 2011, p. 79.
- ↑ a b c «Tragédia do voo 402 da TAM». Desastres Aéreos. Consultado em 27 de julho de 2017. Cópia arquivada em 18 de junho de 2017
Bibliografia
[editar | editar código-fonte]- Relatorio final
- Sant'Anna, Ivan (2011). Perda Total. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. 303 páginas. ISBN 9788539002597
Ligações externas
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- Acidentes e incidentes aéreos no Brasil
- Acidentes e incidentes aéreos de 1996
- Acidentes e incidentes envolvendo o Fokker 100
- Acidentes e incidentes da TAM Linhas Aéreas
- Acidentes e incidentes aéreos causados por erro do piloto
- Acidentes e incidentes aéreos causados por erros de manutenção
- Acidentes e incidentes aéreos causados por falha mecânica
- 1996 em São Paulo
- Desastres no estado de São Paulo
- Jabaquara (distrito de São Paulo)